河南现场动平衡服务质量可靠,风机动平衡

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起批量 ≥ 1件
供应商 上海亨祥宁科技有限公司
所在地 上海松江区
陈经理

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“河南现场动平衡服务质量可靠,风机动平衡”详细信息
基本参数
联系人
陈经理
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18764859955
面向地区
产品名称
现场动平衡服务,动平衡校正,汽轮发电机动平衡,风机动平衡
关键词
河南现场动平衡服务,天津现场动平衡服务,破碎机动平衡,承接现场动平衡服务
微信号
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河南现场动平衡服务质量可靠,风机动平衡

现场动平衡不同于机上转子动平衡
1、转子在动平衡机上和本身设备上的支撑动态特性不同,这对于刚性转子影响不大,但对于具有挠性特征的转子就不同了,这就是有些转子在动平衡机上作平衡后安装在机器上振动大的一个重要的原因。
2、现场设备安装会产生安装误差。设备安装误差有轴承装备偏差、轴承同心度偏差、转子连接偏差和机器于基础安装的偏差等。轴承装配偏差包括有转子轴径与轴承的间隙、轴承与轴承座的配合偏差,转子连接偏差是指固定式联轴器连接的同心度和平直度偏差,以及轴承座与机器的底板之间的安装误差,轴承同心度偏差是两个或多个轴承之间的同心度偏差,机器与基础安装的偏差主要指的是机器与基础连接刚度的偏差和机器安装的水平度偏差。转子轴系对中不良,支撑点标高调整不当以及基础的不均匀沉降,这些对机器振动都有很大的影响,这和转子在动平衡机上旋转是完全不一样的。
3、多个转子连接形成的轴承与平衡机上单个转子不同,这里主要是指单转子的临界转速和振型与多个转子连接后形成轴系的临界转速和振型不同。引起连成轴系的临界转速和振型变化的原因,有机器的轴承座动刚度、油膜刚度与动平衡机上单个转子动平衡支承刚度的差别,还有连成轴系后转子轴端连接状态和支承标高发生的变化。对于采用有限的校正平面动平衡具有挠性特征(轴弹性)的转子,其振型发生变化时,转子不平衡状态显然会发生变化。
4、转子在动平衡机上一般两个支承刚度是一样的,而在本身设备上的支承刚度许多情况是不一样的。这种设备上的两个支承刚度不同的情况比支承刚度相同的情况造成的机器振动复杂,动平衡的难度就比较大了。
5、个别转子未经过高速动平衡,有些零件(如联轴器、机头油泵、励磁机等)未与转子一起进行高速动平衡。
6、在带负荷运行状态下,转子的不平衡会发生变化。机器带负荷运行引起转子不平衡变化的主要原因是热不平衡,转子局部热变形引起的不平衡。在动平衡机上的动平衡一般是在常温下运行,它与有些转子的运行温度有较大差别,如汽轮发动机组,汽轮机转子是在200℃至300℃的温度下运行,发电机转子也要接近100℃的温度下运行。尽管有些制造厂拥有高速动平衡设备,可以采用加热等方法进行模拟现场的情况,但是出于费用和技术的考虑,一般只在大型机组(300MW以上)进行再高速动平衡设备上的转子热态动平衡。发动机转子热态动平衡(热灵敏度试验)

动平衡校正
我公司有的现场动平衡消除服务,如汽轮机、风机、水轮机、破碎机、磨煤机、电动机等大型转动设备的现场动平衡,经验丰富为企业服务。
当转子质量中心偏离转动中心时出现不平衡,造成不平衡的原因通常是:装配不适当、转子破裂或丢失部件、转子质量磨损、转子上有附加物生成。不平衡的特征是:径向振动大,其他倍频振幅较小,轴向振动较小,基频有稳定的高峰,基频幅值随转速增加而增大,这是不平衡的重要特征。据统计百分之八十以上的机械故障 是由不平衡或不对中引起的,所以更快、更有效、更的解决动平衡问题可以提高企业生产加工效率,降低损失。
对于旋转设备而言,良好的平衡校正,可以使旋转设备的组件寿命延长数倍,甚至数十倍,现场在线动平衡校正的定义即是在不必拆卸叶轮、转子等转动件的情况下,就能直接实施现场动平衡校正。我们对旋转设备进行现场动平衡校正采用现场在线平衡,具有便捷快速方便,其不仅仅可以对旋转设备进行动平衡校正,而且还可以通过检测的轴承状况值来判断轴承的好坏。通过就地配重达到消除振动的目的。

现场动平衡
现场动平衡是完全装配好的设备上在运行工况下进行的动平衡,可以补偿装配上的误差。如在现场消除振动过程中遇到过汽轮机转子和发电机转子虽然各自在出厂时做了动平衡,但到厂回装联轴器连接后,汽轮机及发电机成为一个转子后,启动机组还是出现振动,而现场动平衡就可解决这个问题,因为现场动平衡是在机组正常额定转速下运行时的振动分析及现场消除,是一种有效的补偿方法和问题处理方法。而对于转子因转子质量不平衡造成的振动,不管是在临界转速时振动过大还是在汽轮机额定转速定速时的振动,通过现场动平衡仪分析造成振动原因,如频谱分析、倍频分析、轴心轨迹分析、相位分析等,查出造成振动原因后在转子欠量相位处配重一定质量的平衡块就可消除振动,工作完成。从而达到在优良的振动范围内运行。
案例说明:哈尔滨水泥余热电厂
检修内容:汽轮机振动大
处理问题:汽轮机9MW,额定转速2#轴承振动65um左右,3#轴承振动87 um左右,整体过程有多个临界振动在150 um左右,因振动超标无法带负荷。
内容:3000r/min定速振动大,转速到2250r/min后振动持续上升,随转速升高振动大幅攀升。通过分析1X、2X、3X、轴心轨迹等分析,主要成分还是基频振动,分析确定是有转子动不平衡造成,停机确定相位及配重质量后在发电机前后端盖处各配重,启动汽轮机开机,3000r/min定速振动全在优良范围内运行,2#轴承振动18um左右,3#轴承振动21 um左右,振动消除。
现场消除动平衡配重效果:振动在优良范围内运行。

振动实例
电厂引风机、轴流风机、大型电动机、水轮机、汽轮机现场动平衡,在现场额定转速下消除振动,达到国标。不用拆除叶轮等,节约人力物力,安全可靠。
在河南某电厂做风机的现场动平衡
检查风机设备时,发现风叶叶片裂纹很严重,重新焊接加固后,开机运行试运振动18丝左右,停机。现场动平衡消除,通过测试分析,确定相位及配重质量,在叶轮上焊接铁板。开机试运振动1.8__2.0丝,符合优良状态,现场动平衡结束。
你的设备振动我来消除,现场动平衡,汽轮机,发电机,风机,水轮机等大型设备现场动平衡消除。

四川峨眉余热电厂
检修内容:汽轮机振动大
处理问题:汽轮机在额定转速3000 r/min ,2#轴承振动75 um左右,3#轴承振动85 um左右,整体启动过程有多个临界振动在120um--140 um左右
内容:3000转定速振动大,转速到2600转后振动持续上升,随转速升高振动升高增大。通过分析1X、2X、3X、轴心轨迹等分析,主要成分还是基频振动,分析确定是有转子动不平衡造成,停机确定相位及配重质量在发电机前端加配重后开机,振动全在优良范围内运行2#轴承振动18 um左右,3#轴承振动21 um左右。
现场消除动平衡配重效果:振动在优良范围内运行。

氮气风机振动大
该风机振动超标,启动过程中转速到达600 r/min时,整体风机及基础全部晃动,通过采集数据后分析相位不稳并且变化幅度很大,无法确定相位,通过倍频发现也是变化幅度很大,轴心轨迹变化无常,紧急停止运行,分析不应是转子动不平衡造成二是有其他原因或是轴承造成。打开轴承座发现轴承完好,但油池内有很脏问运行人员说润滑油刚换过不久,怀疑是有轴与轴承处有问题,将螺帽松开用塞尺测量发现30丝可塞入,确定为轴磨损严重已磨细,需更换大轴。
给厂家说明情况,让其更换轴,后电话了解厂家已更换大轴,运行平稳,振动消除。
可通过倍频1X、2X、3X及轴心轨迹等分析设备存在的问题,分析造成振动的原因,明确如何处理设备。

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